OPTO22PAC控制器在石灰窯控制系統(tǒng)中的應(yīng)用 2011-01-24 13:58:23作者:張紅培 豆心愿來源:互聯(lián)網(wǎng)
引言

隨著舞陽鋼鐵公司新的100萬噸生產(chǎn)線的建設(shè),作為新生產(chǎn)線煉鋼部分的配套工程,在原來兩座石灰豎窯的基礎(chǔ)上,新建兩座單窯生產(chǎn)能力150T/D的石灰豎窯。石灰是煉鐵、煉鋼生產(chǎn)中必不可少的原料之一。石灰品質(zhì)的好壞直接影響著鋼鐵的質(zhì)量,因此,采用先進(jìn)的自動控制系統(tǒng),對于提高煉鐵煉鋼的產(chǎn)量和質(zhì)量,有十分重要的意義。
一、自控系統(tǒng)設(shè)計要求

石灰窯生產(chǎn)的原料主要是石子(石灰石),成品是生石灰。在豎窯的加料口加入石灰石,經(jīng)過煤氣燃燒,煅燒成生石灰,輸出到成品料倉??刂葡到y(tǒng)主要包括石灰石篩選、上料系統(tǒng),煅燒系統(tǒng),冷卻空氣循環(huán)系統(tǒng),助燃空氣循環(huán)系統(tǒng),廢氣除塵循環(huán)系統(tǒng),成品出窯、運(yùn)輸系統(tǒng)以及配套的煤氣加壓泵站、液壓站。新建石灰窯工藝設(shè)計先進(jìn),自動化程度高,所有設(shè)備具備機(jī)旁手動、半自動、全自動三種控制模式,并具備設(shè)備故障診斷報警功能。

根據(jù)用戶和工藝設(shè)計的要求,石灰窯的控制系統(tǒng)分為三級監(jiān)控系統(tǒng)。分別為車間生產(chǎn)管理級、窯前生產(chǎn)操作級、現(xiàn)場控制級。
1、車間生產(chǎn)管理級

面向生產(chǎn)管理人員,使用微軟的SQL 2000作為數(shù)據(jù)服務(wù)器,對生產(chǎn)中的各種數(shù)據(jù)進(jìn)行存儲、管理、產(chǎn)生各種生產(chǎn)報表。

2、窯前生產(chǎn)操作級
面向生產(chǎn)操作人員,由兩套工業(yè)控制計算機(jī)作為HMI,在HMI的監(jiān)控畫面上顯示各種設(shè)備的工況參數(shù),并通過HMI來對生產(chǎn)過程進(jìn)行控制調(diào)節(jié)。根據(jù)生產(chǎn)情況可選擇半自動、全自動工作模式。當(dāng)生產(chǎn)中出現(xiàn)異常時,在HMI上顯示報警信息。正常情況下,兩臺HMI分別監(jiān)控兩座豎窯的情況,在一個HMI出現(xiàn)問題時,可互為冗余,確保生產(chǎn)的正常進(jìn)行。

3、現(xiàn)場控制級

面向生產(chǎn)過程,由過程控制器以及現(xiàn)場智能I/O處理器、各種模板構(gòu)成,為基礎(chǔ)測控級。完成生產(chǎn)現(xiàn)場大量壓力、溫度、流量的采集和處理,對生產(chǎn)過程進(jìn)行控制。自動控制系統(tǒng)通過對由振動給料篩、板鏈?zhǔn)教嵘龣C(jī)、電子秤量斗、單斗提升機(jī),拖板出料機(jī)、卸料閘板、振動給料機(jī)構(gòu)成的豎窯篩選、加料、卸料系統(tǒng)的自動控制,實(shí)現(xiàn)原料的篩選、加料、卸料的自動化。在出料過程中為保證石灰豎窯的密閉型,必須確保上下卸料閘板只有一個同時處于開啟狀態(tài)。煤氣加壓機(jī)、助燃風(fēng)機(jī)、冷卻風(fēng)機(jī)是變頻器控制下的羅茨風(fēng)機(jī),通過對煤氣壓力、助燃空氣壓力、冷卻空氣壓力的PID調(diào)節(jié),達(dá)到恒壓控制的要求。控制系統(tǒng)不間斷的對煤氣壓力進(jìn)行監(jiān)視,當(dāng)出現(xiàn)煤氣壓力過低,危及到生產(chǎn)的安全進(jìn)行時,立即自動切斷煤氣截止閥。按照工藝要求窯頂廢氣壓力必須控制在-0.2Kpa到+0.2Kpa的允許范圍內(nèi),控制系統(tǒng)通過對引風(fēng)機(jī)入口閥開口度的PID調(diào)節(jié),達(dá)到設(shè)計要求??刂葡到y(tǒng)還包括除塵、液壓站、帶式輸送機(jī)、刮板機(jī)、以及各種電動閥門的控制。
二、系統(tǒng)硬件選型及特點(diǎn)

為了滿足以上的設(shè)計要求,在本項目中我們選擇了美國OPTO22公司推出的基于以態(tài)網(wǎng)的過程自動化控制器SNAP-PAC-S1。

SNAP-PAC-S1

過程控制器CPU為主頻266MHz、32位、帶浮點(diǎn)協(xié)處理器,內(nèi)存為32M的RAM、8M電池后備RAM、16M的Flash EEPROM,提供強(qiáng)大的處理能力和運(yùn)算功能。PAC控制器可以同時運(yùn)行32個任務(wù),現(xiàn)場智能I/O單元完成PID功能,適應(yīng)實(shí)時工業(yè)控制、遠(yuǎn)程監(jiān)控、數(shù)據(jù)采集的要求。能夠處理多種自動控制任務(wù),包括開關(guān)量、模擬量、串行數(shù)據(jù)處理、PID調(diào)節(jié)。PAC控制器有支持多種通訊協(xié)議,帶有2個RS-232接口、1個RS-485接口。

PAC-S1控制器帶有兩個獨(dú)立的10/100M自適應(yīng)Ethernet網(wǎng)絡(luò)接口,通過軟件配置及可以實(shí)現(xiàn)控制器、智能I/O處理器的冗余,也可以通過網(wǎng)絡(luò)分段的辦法把控制網(wǎng)絡(luò)和生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)可靠隔離。

由于本項目使用的開關(guān)量I/O點(diǎn)比較多,開關(guān)量選擇的是32通道輸入模塊SNAP-IDC32和32通道輸出模塊SNAP-ODC32,以及配套的信號轉(zhuǎn)接板SNAP-IDC-HDB和SANP-ODC-HDB。根據(jù)工藝的需要智能I/O處理器選擇了帶PID調(diào)節(jié)的SNAP-B3000-ENET。

本系統(tǒng)選用的硬件產(chǎn)品及系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)配置圖如下所示:


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控制系統(tǒng)共有輸入、輸出信號近800點(diǎn),其中包括開關(guān)量輸入/輸出信號、4-20mA輸入/輸出信號熱電偶、熱電阻信號。

1.控制器SNAP PAC-S1 1塊
2.智能I/O處理器 SNAP B3000-ENET 2塊
SNAP ENET-S64 4